盡管在發改委的調控下,煤價已經進入下跌通道。但日前,四大電力央企還是向政府請愿,由于煤價超過成本,希望上調電價。
據了解,由于煤價上漲,五大發電集團9月份和10月份已經連續虧損兩個月。分析師表示,根據最新的煤電聯動機制,如果煤價四季度繼續高位運行,則以年度為周期,上網電價將有3分左右的提升空間。但政策能否執行尚存不確定性,煤電聯動需要多方面考慮定奪。
電企請愿希望上調電價
近日,有消息稱,華能、華電、大唐、國電四家電力央企聯合給陜西省政府提交報告,表示現在的電煤價格已經超出企業成本,要求政府對電價進行上調。
從今年6月份煤價開始反彈后,電企利潤驟減,煤電矛盾也再次凸顯。三季度煤價出現較大幅度波動,環渤海動力煤價格指數單季度上漲39.9%,火電企業成本壓力驟升。
業內認為,受銷售側和成本側雙向擠壓,火電企業業績持續下滑。
具體來看,今年9月份,五大發電集團煤電板塊的利潤已經由正轉負,虧損3億元。去年同期,該數據為實現利潤64億元;10月份,上述虧損額進一步擴大至26億元。
華北電力大學教授袁家海在日前舉行的“十三五”電力發展機遇與挑戰專家討論會上稱,下半年以來,煤炭價格上漲使煤電企業生產成本平均上升約4分/度-6分/度。
根據國泰君安(20.030, 0.12, 0.60%)的測算,秦皇島港5500大卡動力煤2016年前10月均價433元/噸,較2015年均價上升22元/噸,吞噬火電度電利潤約1分錢,而2015年在低煤價環境下火電行業平均度電利潤約5分-6分。
實際上,為了緩解煤電矛盾,發改委從今年10月份開始已召開多次會議穩定煤價,神華等大型煤企更是主動帶頭降煤價,并且按照535元/噸的價格與五大發電集團簽訂了長協合同,這一價格遠低于市場價。
需要一提的是,在發改委的調控下,煤價已經進入下跌通道。但目前來看,電企似乎對這個結果還不是很滿意。
有電廠人士告訴《證券日報》記者,后面就要看12月份長協535元/噸的價格能否執行到位,如果兌現得好,那整個市場就要往535元/噸靠,否則那就還是要在700元/噸附近穩一穩。從往年情況看,電企或煤企違約都太常見了,長協價格能否執行還有待觀察。
他還表示,如果按照5500大卡港口平倉700元/噸左右計算,那明年火力發電企業將是全行業虧損,電企這幾年好不容易賺了一點錢又會吐出去。政府肯定也不能容忍這事發生吧。
年底前有望實施煤電聯動
需要一提的是,2015年底,國家發展改革委印發《關于完善煤電價格聯動機制有關事項的通知》(以下簡稱《通知》),完善后的煤電價格聯動機制,從2016年1月1日起實施。
《通知》規定,煤電價格實行區間聯動,周期內電煤價格與基準煤價相比波動每噸30元為啟動點,每噸150元為熔斷點。當煤價波動不超過每噸30元,成本變化由發電企業自行消納,不啟動聯動機制;煤價波動超過每噸150元的部分也不聯動。煤價波動在每噸30元至150元之間的部分,實施分檔累退聯動,即煤炭價格波動幅度越大,聯動的比例系數越小。
據《證券日報》記者了解,2013年以來,電煤價格持續走低,已連續4次下調了上網電價,共下調每千瓦時7.44分錢。其中,2015年4月20日和2016年1月1日,還相應下調了工商業銷售電價和一般工商業銷售電價,下調幅度分別為每千瓦時1.8分錢和3分錢。
目前問題的癥結還在于,煤價已經市場化,但電價還未實現市場化。
國泰君安分析師王威表示,根據上述煤電聯動機制相關政策,參照2016年前10月動力煤均價,估算火電上網電價有1.6分左右提升空間,如果煤價四季度繼續高位運行,則以年度為周期,上網電價將有3分左右的提升空間。
但他還認為,政策能否實際執行尚存不確定性,歷史上煤電聯動的執行總是需要多方面考慮定奪,但是基于當前煤電價格關系,確實存在上調上網電價的基礎。如若執行,則2016年底之前將出臺具體聯動方案。